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用51单片机改造C7620车床电器控制电路

作者:dolphin时间:2016-09-27

  用单片机改造这台机床时,原线号和强电控制电路不动,按钮板、行程开关、液压站电磁铁控制线都不要换线用原线,只要把原来中间继电器插座全部撤掉,二极管编程板也撤下,把自己做的单片机控制板装在中间继电器板上,再把输入线(卡盘信号,启动信号,行程开关信号),输出线(主轴信号,高速信号,电磁铁信号)接在原来的CA-20J插座相应的线上即可,这样工程量不大,改造容易。

  下图是用一片89C2051单片机改C7620前刀架电路图,输入有6个点:

  一个夹紧信号,一个启动信号,两个前纵行程开关信号,两个前横行程开关信号,光电隔离输入,LED指示。输出有7个点:一个主轴继电器( 1J1),一个高速继电器( GJ),一个刹车电磁铁,两个前纵电磁铁,两个前横电磁铁。同样光电隔离,LED指示,并且都用IFR640场效应管作驱动,这相当是直流固态继电器。IRF640是一种中功率管.T0220封装,价格几元一个,耐压200V,电流18A.所以驱动24V、1A的直流电磁铁绰绰有余。单片机用了12个输入输出口还剩下两个口作为步进计数控制,用LED数码管显示步进序号。未采用单片机串行输出计数,而采用CD40110芯片,它是具有十进制计数、锁存、译码、显示启动“四合一”的16脚双排直插集成电路,⑤脚是复位,⑨脚是加计数,只要单片机不断给⑨脚高低电平,它就会从0-9变化显示数字,这样在加工过程中就可以看出每一步的步序。

  搞单片机设计对于初学者就是程序难编写,改造这台设备主要只用了4条指令,非常简单,我不用串口计数也就是为了简化程序设计。C7620是一种步进式工作方式,刀架液压拖板要压预先设计的限位,才能进入下一个动作,程序设计主要用了两个位转移操作指令:JB.JNB,问某位是0还是1(行程开关压没压?).没压就等,压了就执行输出;输出也就是位操作:SETB,CLB,置相应位为高或低(电磁铁吸或放)。下面是设计一个前刀架有5步动作的程序并加以说明。

输入定义:P3.0卡盘信号

P3.1启动信号

P3.2前纵限位1

P3.3前纵限位2

P3.4前横限位1

P3.5前横限位2

输出定义:P1.7主轴(1J1)

P1.6高速(GJ)

P1.5刹车

P1.4前纵阀1DT

P1.3前纵阀2DT

P1.2前横阀3DT

P1.1前横阀4DT

P1.0 CD40110复位

P3.7 CD40110加计数

  我们看刀架动作示例图(见下图),刀架从O位开始,第1步横向快进,就是要24V直流电磁铁3DT、4DT得电,写程序是置这两位为零,CLR Pl.2、CLR Pl.1。第2步纵向快进,1DT、2DT得电,CLR Pl.4,

  CLR Pl.3。第3步纵向工进,1DT得电,2DT失电,CLRPl.4,SETB Pl.3。

  第4步纵向快退,1DT失电,2DT得电.SETB Pl.4.CLRl.3。第5步纵横同时快退,1DT、3DT失电,2DT、4DT得电.SETB Pl,4.CLR Pl.3,SETBP1.2.CLR Pl.1。电磁铁工作状态见上图。程序流程见下图。

  说明:卡盘电磁铁没有用单片机控制,但一定要并接续流二极管,卡盘开关要并接灭弧阻容元件,因为怕产生干扰误动作而启动车床,那就危险。单片机5V工作电源就用三端稳压器7805即可.24V还是用原车床上电源。场效应管IRF640的底板是栅极G,它们共用散热片时一定要绝缘隔离,不能直接紧贴散热片,不然会短路。主轴启动和转高速控制还是用JJD23-33中间继电器,因为它控制的是强电,强电部分不要改动。整个电路也只用了这两个中间继电器,原晶体管延时继电器也取消,用软件延时。C7620还有个卸荷阀,它的作用是工进时把油卸回油箱减少电能消耗,因I/O口用完,不用无妨。刹车原是交流电磁铁,我们改为24V直流电磁铁。C7620是有前后刀架的,还有C7620-1-2-3-4不同的型号,还有许多类似机床,如C7320,CB3461等等,所以在改造时要根据实际电路进行改动,在设计两个刀架时可以用两片89C2051,或一片89C51,本文提供的电路可以作为参考,程序要根据工件加工要求编写。

  以上电路已运行了两个多月,没有出现任何故障,没有换任何零件,只是要更改加工动作时,要在电脑上编程、烧写、换芯片,这点麻烦比以前换一个中间继电器要轻松多了。



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